5月22日,经过7个小时的连续施工,生产管控中心配料工序低温1#皮带机头除大块矿石装置加装顺利完成,标志着低温矿石篦除大块工作完成第一阶段的任务,为低温磨机产能的提升创造了条件。
配料低温系统在日常补仓过程中,为防止物料中的大块矿石进入流程影响磨机产能和矿浆细度,在1#皮带机头设置了简易条形筛对大块矿石进行篦除。条形筛间隙过小会导致机头频繁堵料,在补仓过程中,员工需要一直站在1#皮带机头位置手持钢勾对篦出的大块矿石不断勾取,以防止条形筛淤堵导致机头冒料。不仅员工劳动强度大,而且频繁的停车更影响了低温矿石供料安全;间隙过大将不能起到对大块矿石进行有效筛分的效果。
为了进一步提高大块矿石筛分效率,配料工序通过对标学习,了解到中州铝业篦除低温大块矿石有较为先进的方法,通过到现场学习,配料工序协同设备保障中心相关人员借鉴经验,结合现场实际情况制作了自动旋转篦除大块矿石装置。该装置通过自动旋转,将大块矿石进行强制排出,能够有效地篦除100mm以上的大块矿石,减轻员工劳动强度。
5月22日早上,低温1#皮带机头自动旋转除大块装置加装正式开始,在配料工序和施工单位负责人的带领下,安装过程紧张而有序。经过7个小时的连续奋战,检修人员完成了拆除旧条形筛、吊装新装置置、加装驱动电机和恢复安全设施等一系列工作。最终,低温1#皮带机头除大块装置于15:30开启正常,皮带系统恢复供料。
此次低温1#皮带机头除大块装置的加装,对100mm以上大块矿石进行了有效篦除及排出,对低温磨机的提产和优化低温矿浆细度起到了促进作用。下一步,配料工序将继续推进低温矿石的大块矿石筛分及破碎工作,为磨机的进一步提产创造条件。
来源:中铝矿业